
2025-09-06 17:07:21 上海禹軒閥門 745
近日,上海禹軒閥門有限公司(以下簡稱 “上海禹軒”)針對(duì)臨渙焦化煤氣輸送系統(tǒng)定制的蝸輪箱與電動(dòng)執(zhí)行器完成批量交付,正式配套應(yīng)用于臨渙焦化股份有限公司煤氣凈化車間及焦?fàn)t煤氣輸送管線的管道蝶閥升級(jí)項(xiàng)目。該批核心部件聚焦焦化煤氣 “含塵含焦油 + 低腐蝕 + 防爆” 的特殊工況,以 “耐磨抗堵蝸輪箱 + 防爆精準(zhǔn)電動(dòng)執(zhí)行器” 為核心設(shè)計(jì),解決了傳統(tǒng)煤氣蝶閥存在的啟閉卡滯、控制精度低、維護(hù)頻繁等痛點(diǎn),通過部件升級(jí)實(shí)現(xiàn)煤氣管道蝶閥運(yùn)行效率與安全穩(wěn)定性的雙重提升,成為國產(chǎn)閥門核心部件助力焦化行業(yè) “降本增效 + 安全生產(chǎn)” 的典型實(shí)踐。
技術(shù)解碼:煤氣工況的核心部件定制方案
上海禹軒此次交付的蝸輪箱與電動(dòng)執(zhí)行器,是針對(duì)臨渙焦化煤氣管道蝶閥的 “工況痛點(diǎn)靶向設(shè)計(jì)”。其中,蝸輪箱作為蝶閥的傳動(dòng)核心,采用 “QT450-10 球墨鑄鐵 + 表面磷化處理” 材質(zhì)組合,相較傳統(tǒng)灰鑄鐵蝸輪箱,抗沖擊韌性提升 50%,表面硬度達(dá) HB200-230,可抵御煤氣中粉塵(濃度≤50mg/m3)與焦油(含量≤3%)的長期沖刷磨損,經(jīng) 1000 小時(shí)模擬煤氣介質(zhì)浸泡試驗(yàn),蝸輪齒面磨損量≤0.02mm,傳動(dòng)效率穩(wěn)定保持在 92% 以上(行業(yè)同類產(chǎn)品平均 85%-88%)。同時(shí),蝸輪箱內(nèi)置 “防塵防焦油密封腔”,采用雙唇骨架油封 + 迷宮式密封結(jié)構(gòu),可有效阻止煤氣雜質(zhì)進(jìn)入傳動(dòng)機(jī)構(gòu),避免傳統(tǒng)蝸輪箱因雜質(zhì)卡滯導(dǎo)致的啟閉失效。
電動(dòng)執(zhí)行器則針對(duì)焦化煤氣的 “防爆 + 精準(zhǔn)控流” 需求專項(xiàng)升級(jí):防爆等級(jí)達(dá) Ex d IIB T4 Ga(符合 GB 3836.1-2021 標(biāo)準(zhǔn)),適配臨渙焦化煤氣車間的爆炸性氣體環(huán)境(焦?fàn)t煤氣爆炸極限 5%-30%);采用 “直流無刷電機(jī) + 行星齒輪減速” 結(jié)構(gòu),輸出扭矩覆蓋 500-2000N?m,可精準(zhǔn)匹配 DN300-DN600 規(guī)格煤氣蝶閥的啟閉需求,閥門開度控制精度達(dá) ±0.8%(全行程),較傳統(tǒng)異步電機(jī)執(zhí)行器控制精度提升 40%。執(zhí)行器內(nèi)置 “煤氣壓力補(bǔ)償模塊”,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)管道內(nèi)煤氣壓力波動(dòng)(臨渙焦化煤氣輸送壓力 0.08-0.12MPa),自動(dòng)調(diào)整輸出扭矩,避免因壓力驟升導(dǎo)致的閥板變形或密封失效;同時(shí)支持 Modbus-RTU 協(xié)議,可與臨渙焦化的 SCADA 系統(tǒng)(監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))無縫聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)煤氣蝶閥的遠(yuǎn)程啟停、開度調(diào)節(jié)及故障報(bào)警,響應(yīng)延遲≤1 秒。
兩大核心部件與煤氣蝶閥的 “協(xié)同適配” 是技術(shù)關(guān)鍵:蝸輪箱采用 “法蘭式直連結(jié)構(gòu)”,與蝶閥閥桿的同軸度誤差控制在 ±0.05mm 內(nèi),減少傳動(dòng)損耗;電動(dòng)執(zhí)行器與蝸輪箱的 “扭矩互鎖設(shè)計(jì)”,當(dāng)執(zhí)行器輸出扭矩超過設(shè)定閾值(如管道堵塞導(dǎo)致扭矩驟升)時(shí),自動(dòng)觸發(fā)斷電保護(hù),避免部件損壞。經(jīng)第三方檢測(cè),配套上海禹軒蝸輪箱與電動(dòng)執(zhí)行器的煤氣蝶閥,在模擬臨渙焦化工況下(含塵煤氣、0.1MPa 壓力、60℃溫度),連續(xù)啟閉 1000 次無故障,啟閉響應(yīng)時(shí)間穩(wěn)定在 2.5-3 秒,泄漏率≤0.001×DN mm3/s(符合 GB/T 13927-2008 Class V 級(jí)密封標(biāo)準(zhǔn))。
場(chǎng)景價(jià)值:焦化煤氣管道 “安全 + 效率” 雙突破
在臨渙焦化煤氣輸送系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用中,上海禹軒蝸輪箱與電動(dòng)執(zhí)行器通過 “三段式場(chǎng)景賦能”,為煤氣蝶閥高效運(yùn)行提供核心支撐:
其一,煤氣凈化工段(初冷器出口蝶閥),蝸輪箱的防塵防焦油密封結(jié)構(gòu)可避免煤氣中焦油附著導(dǎo)致的傳動(dòng)卡滯,使該工段蝶閥故障率從每月 2-3 次降至每季度 0.5 次以下,年減少停機(jī)清理時(shí)間約 80 小時(shí);電動(dòng)執(zhí)行器的精準(zhǔn)控流能力,可實(shí)現(xiàn)煤氣流量的階梯式調(diào)節(jié)(調(diào)節(jié)精度 ±20m3/h),使初冷器換熱效率提升 8%,年節(jié)約循環(huán)水用量約 5 萬噸。
其二,焦?fàn)t煤氣長距離輸送干線(單條管線長度超 8km),電動(dòng)執(zhí)行器的壓力補(bǔ)償模塊可實(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)管道壓力波動(dòng),保持閥板開度穩(wěn)定,避免傳統(tǒng)執(zhí)行器因壓力變化導(dǎo)致的流量忽大忽小,使煤氣輸送穩(wěn)定性提升 35%,下游用戶端煤氣壓力波動(dòng)范圍從 ±0.02MPa 縮小至 ±0.005MPa;蝸輪箱的高效傳動(dòng)特性,使執(zhí)行器能耗降低 15%,單臺(tái)執(zhí)行器年節(jié)電約 8600 度,按臨渙焦化該工段配置 40 臺(tái)蝶閥計(jì)算,每年可綜合節(jié)約能耗成本超 30 萬元。
其三,煤氣用戶端分配管線(如煉焦車間加熱爐進(jìn)口蝶閥),電動(dòng)執(zhí)行器的遠(yuǎn)程控制功能可實(shí)現(xiàn) “按需調(diào)節(jié)”,根據(jù)加熱爐負(fù)荷自動(dòng)調(diào)整煤氣供應(yīng)量,避免傳統(tǒng)手動(dòng)調(diào)節(jié)導(dǎo)致的煤氣浪費(fèi),使加熱爐熱效率提升 5%,年減少煤氣損耗約 12 萬 m3(按焦?fàn)t煤氣熱值 16MJ/m3 計(jì)算,折合標(biāo)煤約 68 噸),同時(shí)降低人工巡檢頻次(從每日 3 次降至每周 1 次),年節(jié)約人工成本超 15 萬元。
針對(duì)焦化行業(yè) “設(shè)備連續(xù)運(yùn)行 + 高溫高濕環(huán)境” 的特點(diǎn),核心部件設(shè)計(jì)融入 “低維護(hù) + 高耐用” 特性:蝸輪箱采用 “免維護(hù)潤滑系統(tǒng)”,填充高溫長效潤滑脂(工作溫度 - 20℃至 120℃),使用壽命達(dá) 5 年以上(傳統(tǒng)潤滑方式需每 6 個(gè)月補(bǔ)脂);電動(dòng)執(zhí)行器外殼采用 IP67 防護(hù)等級(jí),可抵御臨渙焦化車間的高溫高濕環(huán)境(夏季車間溫度≥40℃、濕度≥90%),且電機(jī)內(nèi)置過熱保護(hù)(溫度≥150℃自動(dòng)停機(jī)),避免因過載燒毀。上海禹軒同步提供 “焦化專用維保方案”,包含蝸輪箱齒面檢測(cè)工具、電動(dòng)執(zhí)行器防爆密封圈備品及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試指導(dǎo),解決臨渙焦化 “部件維護(hù)專業(yè)度不足” 的痛點(diǎn)。
質(zhì)量管控環(huán)節(jié)凸顯 “焦化專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”:原材料階段,對(duì)球墨鑄鐵蝸輪箱進(jìn)行 “沖擊韌性試驗(yàn)”(-20℃沖擊功≥12J)、對(duì)電動(dòng)執(zhí)行器防爆外殼進(jìn)行 “水壓試驗(yàn)”(1MPa 保壓 30 分鐘無滲漏);制造過程中,采用三坐標(biāo)測(cè)量儀監(jiān)控蝸輪箱傳動(dòng)精度(齒距累積誤差≤0.08mm),通過扭矩測(cè)試儀校準(zhǔn)執(zhí)行器輸出扭矩(偏差≤±3%);出廠前額外開展 “模擬煤氣工況測(cè)試”(通入含 3% 焦油的壓縮空氣,連續(xù)運(yùn)行 72 小時(shí)無異常)與 “防爆性能測(cè)試”(在 10% 甲烷氣體環(huán)境中通電運(yùn)行,無火花產(chǎn)生)。臨渙焦化聯(lián)合安徽省特種設(shè)備檢測(cè)院全程見證驗(yàn)收,所有指標(biāo)均滿足《焦化機(jī)械設(shè)備工程安裝驗(yàn)收規(guī)范》(GB 50826-2012)及企業(yè)內(nèi)部煤氣設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)。
行業(yè)啟示:焦化裝備核心部件國產(chǎn)化路徑
此次交付是上海禹軒從 “整閥供應(yīng)” 向 “核心部件定制” 延伸的重要實(shí)踐,也是國產(chǎn)閥門部件適配焦化特種工況的關(guān)鍵突破。不同于青海鹽湖 “耐鹽低溫整閥”、安慶 “多介質(zhì)蝶閥”,臨渙方案聚焦 “焦化煤氣蝶閥的核心傳動(dòng)與控制部件”—— 通過蝸輪箱抗堵耐磨設(shè)計(jì)解決雜質(zhì)影響,通過電動(dòng)執(zhí)行器防爆精準(zhǔn)控制應(yīng)對(duì)安全與效率需求,形成 “部件升級(jí)帶動(dòng)整閥性能提升” 的新模式,印證了上海禹軒在焦化裝備細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)沉淀。
臨渙焦化作為國內(nèi)大型焦化企業(yè)(年產(chǎn)焦炭 500 萬噸、焦?fàn)t煤氣 40 萬 m3/h),煤氣管道是生產(chǎn) “能源動(dòng)脈”,而傳統(tǒng)煤氣蝶閥的蝸輪箱與電動(dòng)執(zhí)行器長期依賴進(jìn)口(如德國西門子、日本山武),存在價(jià)格高(約為國產(chǎn)部件 2.5-3 倍)、交貨周期長(平均 90 天)、防爆適配性差(部分進(jìn)口產(chǎn)品僅滿足 Ex d IIA 標(biāo)準(zhǔn),無法適配焦?fàn)t煤氣 IIB 級(jí)環(huán)境)等問題。上海禹軒的定制化部件在核心指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代:蝸輪箱傳動(dòng)效率與進(jìn)口產(chǎn)品持平,電動(dòng)執(zhí)行器防爆等級(jí)、控制精度達(dá)進(jìn)口產(chǎn)品水平,價(jià)格僅為進(jìn)口產(chǎn)品的 50%-60%,交貨周期縮短至 45 天,且可根據(jù)臨渙焦化實(shí)際工況靈活調(diào)整參數(shù),徹底解決進(jìn)口部件 “水土不服” 的問題。
從行業(yè)趨勢(shì)看,該案例為 “焦化裝備核心部件國產(chǎn)化” 提供新范式。數(shù)據(jù)顯示,我國焦化行業(yè)因閥門核心部件故障(如蝸輪箱卡滯、執(zhí)行器失控)導(dǎo)致的年損失約占總生產(chǎn)成本的 3%-5%,上海禹軒的解決方案可將臨渙焦化煤氣蝶閥故障損失率降至 1.0% 以下。2024 年以來,上海禹軒已在焦化領(lǐng)域獲得超 2800 萬元核心部件訂單,覆蓋臨渙焦化、唐山佳華焦化等 6 家重點(diǎn)企業(yè),推動(dòng)焦化行業(yè)煤氣蝶閥核心部件國產(chǎn)化率提升 10-12 個(gè)百分點(diǎn)。
隨著這批蝸輪箱與電動(dòng)執(zhí)行器在臨渙焦化煤氣管道的穩(wěn)定運(yùn)行,其 “抗堵防爆 + 精準(zhǔn)高效” 特性將進(jìn)一步接受焦化工況的長期檢驗(yàn)。在國家 “焦化行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型”(《焦化行業(yè) “十四五” 發(fā)展規(guī)劃》要求提升裝備智能化水平)與 “關(guān)鍵部件國產(chǎn)化替代” 戰(zhàn)略導(dǎo)向下,上海禹軒的實(shí)踐不僅為臨渙焦化煤氣輸送安全提供核心支撐,更探索出國產(chǎn)閥門企業(yè)從 “整閥制造” 向 “核心部件深耕” 的轉(zhuǎn)型路徑,為焦化行業(yè)裝備升級(jí)與降本增效提供可復(fù)制的解決方案。
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